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閱讀 4612 次 西港國際大廈基礎(chǔ)底板大體積砼施工技術(shù)

摘要:施工中通過編制切實(shí)可行的施工方案,從優(yōu)化配合比入手,精心選取各種原材料,合理有序組織砼的澆筑,采用信息自動(dòng)測(cè)溫技術(shù)和冷卻水循環(huán)降溫結(jié)合的溫差控制技術(shù),有效地保證了大體積砼溫差相對(duì)均衡,確保了砼的施工質(zhì)量,取得了十分理想的效果。...

談西港國際大廈基礎(chǔ)底板大體積砼施工技術(shù)

許國信 趙忠梁 方躍峰 王海龍 徐嗚強(qiáng)

(中天建設(shè)集團(tuán)有限公司  710075西安)

1、工程概況

    西港國際大廈位于西安市高新二路。地下2層,地上48層,建筑高度218m,建筑面積86230耐,結(jié)構(gòu)為超高層筒中筒結(jié)構(gòu),目前為西北地區(qū)在建的建筑第一高樓。該工程主樓基礎(chǔ)為樁承臺(tái)板式基礎(chǔ),主樓底板厚3m,局部達(dá)725m(電梯基坑內(nèi)四周),砼設(shè)計(jì)強(qiáng)度為C40,抗?jié)B等級(jí)為P6。裙房底板厚lm,其砼設(shè)計(jì)強(qiáng)度為C30,抗?jié)B等級(jí)P6。基礎(chǔ)底板主樓與裙房間設(shè)沉降后澆帶分開,后澆帶寬lm。基礎(chǔ)底板砼總量為9265m3

2、施工技術(shù)難點(diǎn)分析

    根據(jù)工程的具體情況及大體積砼的特點(diǎn)分析,本工程主要存在以下施工難點(diǎn):

    2.1底板大而厚,砼總方量多,要求一次連續(xù)澆筑完成,不允許出現(xiàn)砼冷縫。砼的供應(yīng)、澆筑的組織協(xié)調(diào)工作量大而繁雜,需要做充分的準(zhǔn)備工作。

    2.2底板砼強(qiáng)度等級(jí)較高,如何減少水泥用量,降低水化熱,推遲溫峰出現(xiàn)時(shí)間是原材料選擇,優(yōu)化配合比首先需考慮的問題。

    2.3電梯基坑內(nèi)四周底板砼厚度達(dá)7.25m,水化熱較大,且熱量難以散發(fā),需做好重點(diǎn)監(jiān)測(cè)及降溫工作。

    2.4底板施工正值盛夏三伏天氣中,該時(shí)節(jié)氣溫高,對(duì)施工影響較大,砼的養(yǎng)護(hù)和溫度控制是整個(gè)底板施工成敗的關(guān)鍵。

3、施工技術(shù)方案編制

    通過編制施工方案,科學(xué)高效組織施工,防止砼澆筑中冷縫的出現(xiàn)及澆筑后溫度裂縫的出現(xiàn)。

    3.1根據(jù)工程結(jié)構(gòu)特征及設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)思想,主樓與裙房間設(shè)置lm寬的沉降后澆帶。澆筑砼時(shí)以沉降后澆帶為界分兩次澆筑。先澆筑主樓部分,再澆筑裙房部分。另因底板面積大,形狀復(fù)雜,設(shè)計(jì)四條伸縮后澆帶(見下圖1)。其中主樓部分以中間伸縮后澆帶為界分二次澆筑,先完成l段,再進(jìn)行段澆筑施工。

    3.2砼澆筑時(shí)采用“分段分層,斜面堆累,循序推進(jìn),三次到頂”的澆筑方法。采用4個(gè)地泵同時(shí)施工,合理組織人力,精心安排砼供應(yīng)計(jì)劃及澆筑順序(見下圖2)

    3.3經(jīng)綜合分析,為控制砼內(nèi)外溫差,避免出現(xiàn)溫度裂縫,基礎(chǔ)底板施工時(shí)采用信息自動(dòng)化測(cè)溫系統(tǒng)精確監(jiān)測(cè)砼內(nèi)部溫度,采用冷卻水循環(huán)降溫系統(tǒng)調(diào)控砼內(nèi)外溫差,并在澆筑后在其表面及時(shí)用塑料薄膜和毛氈覆蓋做好保養(yǎng)工作。

    3.4采用雙摻技術(shù)優(yōu)化配合比,采用60天齡期強(qiáng)度作為檢驗(yàn)該工程砼強(qiáng)度的依據(jù)。

4、嚴(yán)控原材料質(zhì)量

    原材料的各項(xiàng)技術(shù)性能必須按有關(guān)規(guī)范抽查其質(zhì)量指標(biāo)。本工程選用水化熱相對(duì)較低的秦嶺牌P.0.32.5R水泥,骨料選用灞河中砂和涇河卵石,摻合料選用優(yōu)質(zhì)級(jí)粉煤灰。外加劑選用YQ--L2高效泵送劑。在砼澆筑過程中,施工方派專人負(fù)責(zé)對(duì)砼原材料攪拌進(jìn)行全過程檢查,監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正解決,從而實(shí)現(xiàn)原材料的全過程質(zhì)量控制。

5、優(yōu)化砼配合比

    通過多次不同水泥、水灰比及外加劑的組合配合比試驗(yàn),取優(yōu)化配合比如下表所示。

主樓C40砼優(yōu)化配合比表

強(qiáng)度  等級(jí)

抗?jié)B

等級(jí)

坍落度

(ram)

材料

名稱

水泥

(kg)

(kg)

石子

(kg)

摻合科

(kg)

外加劑(kg)

(kg)

水膠比

(kg)

品種

規(guī)格

P0

32.5R

中砂

卵石

粉煤灰

YQ12

深井水

C40

P6

180±20

重量比

l

1.72

2.74

0040

0.36

0.36

用量

3

722

150

120

16 8

1S0

    注:砼容重7=24588k9m3,砂率SP=03866砼的攪拌、供應(yīng)與澆搗

    砼的制備質(zhì)量、勻速連續(xù)供應(yīng)以及先進(jìn)的澆搗工藝是保證大體積砼澆筑質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。因此,要求攪拌站在計(jì)量、攪拌等整個(gè)系統(tǒng)由微機(jī)全自動(dòng)控制,并派專人到攪拌站旁站,對(duì)原料加強(qiáng)檢驗(yàn)及技術(shù)復(fù)檢。

    攪拌站在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立指揮調(diào)度中心,掌握施工現(xiàn)場(chǎng)的砼供需情況,及時(shí)反饋信息,同時(shí)配備24輛攪拌車運(yùn)輸,保證砼的連續(xù)供應(yīng),避免供應(yīng)不及時(shí)造成冷縫現(xiàn)象。

    砼澆搗前應(yīng)嚴(yán)格控制其坍落度。澆搗中依照施工方案設(shè)計(jì)的澆搗路線及順序,采取分段分層,斜面堆累,循序推進(jìn),三次到頂”的施工方法(見上澆筑方法示意圖)。振搗時(shí),重點(diǎn)控制兩頭,即砼流淌的最近點(diǎn)和最遠(yuǎn)點(diǎn)以及相鄰澆筑帶結(jié)合層位置,嚴(yán)格控制振動(dòng)棒的移動(dòng)、振搗時(shí)間和插入深度,做到振搗到位,并采用二次振搗工藝,以提高砼的密實(shí)度,并在初凝前用鐵滾筒來回滾壓數(shù)遍,以增加面層密實(shí)度。終凝前用木蟹子打磨壓實(shí)壓光,以閉合砼收水裂縫。對(duì)于泌水處理,施工中使泌水順著砼澆筑的坡度方向流向底板周圍的排水盲溝,,用水泵及時(shí)外排。為防止太陽暴曬,使砼表面水分高溫蒸發(fā),在泌水排除后及收面中應(yīng)隨壓隨時(shí)鋪一層塑料薄膜及一層棉氈,并根據(jù)內(nèi)外溫差及時(shí)保養(yǎng),做好砼表面保溫保濕。

7、出機(jī)溫度及澆筑溫度

    該工程大體積砼澆筑期間天氣氣溫均在2639之間,而砼在施工階段常受外界氣溫的影響,氣溫越高也導(dǎo)致澆筑溫度升高。為降低砼出機(jī)溫度,我們采取系列措施,如攪拌砼時(shí)采用深井水并加入冰渣,另外對(duì)砂、石堆場(chǎng)設(shè)置遮陽棚,防止太陽直接照射。同時(shí),為控制砼的澆筑溫度,提高砼的可泵性,在泵車輸送管上覆蓋毛氈,并經(jīng)常噴灑冷水散熱,使之減少砼泵送過程中吸收太陽的輻射熱。砼出機(jī)溫度及澆筑溫度每小時(shí)測(cè)溫一次,并做好記錄。

8、作好大體積砼的養(yǎng)護(hù)

    好的養(yǎng)護(hù)措施既能起到防止失水作用,又要確保砼內(nèi)外溫差不至過大,以控制溫度裂縫出現(xiàn)。為此成立專門的砼養(yǎng)護(hù)小組,根據(jù)測(cè)溫記錄和氣溫陡降及上升情況及時(shí)調(diào)整保溫保濕等養(yǎng)護(hù)措施。根據(jù)測(cè)溫情況,及時(shí)覆蓋或減去2~3層毛氈調(diào)控表面溫度,同時(shí)采取冷卻水循環(huán)降溫。

9、砼的測(cè)溫監(jiān)控及內(nèi)部降溫措施

    為了解砼內(nèi)部溫度的變化規(guī)律,使砼溫度變化處于可檢狀態(tài),有的放矢地采取相應(yīng)措施,確保工程質(zhì)量,對(duì)砼內(nèi)部溫升情況做詳細(xì)的跟蹤監(jiān)測(cè)和記錄尤為關(guān)鍵。該工程主樓采用溫度傳感器聯(lián)電子計(jì)算機(jī)的全自動(dòng)測(cè)溫方法。其工作原理是利用埋置于砼中的靈敏度極高的溫度傳感器,通過導(dǎo)線將砼中溫度變化信號(hào)傳遞到計(jì)算機(jī)并進(jìn)行分析處理,以獲取精確的溫度變化情況。測(cè)溫點(diǎn)選擇有代表性的位置,能夠全面、真實(shí)反映大體積砼內(nèi)部不同區(qū)域、不同標(biāo)高處的溫度變化情況。測(cè)溫點(diǎn)布置如圖1所示。每個(gè)測(cè)點(diǎn)垂直方向均布置35個(gè)溫度傳感器,每只循環(huán)水箱內(nèi)各設(shè)一個(gè)溫度傳感器,以便把同一截面不同位置的溫差與水箱溫差及時(shí)反映出來為確保溫升全過程及時(shí)掌控,測(cè)溫以6rain為一個(gè)采樣周期(6rain內(nèi)完成一次對(duì)所有測(cè)點(diǎn)的測(cè)溫),并做好原始記錄,據(jù)此對(duì)砼的養(yǎng)護(hù)及降溫措施進(jìn)行調(diào)控。為此,澆筑砼后l3天,每2小時(shí)測(cè)溫一次;澆筑砼后4~7天,每4小時(shí)測(cè)溫一次;澆筑砼后814天,每8小時(shí)測(cè)溫一次。

    通過溫度監(jiān)測(cè)增加對(duì)砼表面毛氈的覆蓋進(jìn)行表面溫度的調(diào)控,同時(shí),根據(jù)測(cè)溫情況采取有效措施以降低砼內(nèi)部溫升。本工程采取砼內(nèi)部冷卻水循環(huán)系統(tǒng)降低內(nèi)部溫度(見下圖3)。降溫管采用φ50薄壁鋼管,3m厚底板內(nèi)設(shè)雙排,雙排管分別為距上表面1.25m處和距底部0.75m處分五個(gè)區(qū)域呈梅花狀布置,對(duì)于電梯坑7.25m厚范圍內(nèi)則在底部增設(shè)兩排,即3m底板以下l3處及23處上下排呈梅花狀設(shè)置。循環(huán)水降溫工藝為:冷卻水放進(jìn)水箱,由潛水泵壓力輸入循環(huán)水管經(jīng)過循環(huán)區(qū)域回入水箱,再根據(jù)砼內(nèi)表溫差情況調(diào)控水箱水溫。水箱進(jìn)、出水溫差應(yīng)控制在50C10之間。通過降溫系統(tǒng)運(yùn)行,應(yīng)使砼內(nèi)表溫差、表溫與氣溫及中溫與水溫滿足相關(guān)規(guī)范要求。 

10、大體積砼施工結(jié)果

    本工程大體積砼于2004623上午8時(shí)開始澆筑,連續(xù)施工84小時(shí)澆筑完畢。因采取了嚴(yán)格的質(zhì)量技術(shù)管理措施,本工程大體積砼施工取得了令人滿意的效果。通過計(jì)算機(jī)自動(dòng)測(cè)溫所掌握的數(shù)據(jù),我們將H點(diǎn)處經(jīng)綜合養(yǎng)護(hù)后30天內(nèi)砼內(nèi)部溫變情況繪制曲線圖如下。根據(jù)測(cè)溫記錄,砼平均入模溫度為29,開始澆筑時(shí),氣溫達(dá)39,較為炎熱。而從溫度變化曲線可以看出,隨著水化熱升溫,其溫度峰值在砼澆筑后60小時(shí)(2.5)后達(dá)到80.6。此時(shí)底部溫度為72.4,表面溫度則只有62.6,與中心最高溫度相差l8。另外,從溫度變化曲線可以看出,砼內(nèi)部溫度在最高點(diǎn)維持12小時(shí)左右即開始降溫。降溫過程中,表面溫度降溫較快,中層次之,底部較慢。砼內(nèi)部降溫速度應(yīng)控制在1.5l.8d之間,實(shí)測(cè)其降溫速率趨于平衡,約l.630Cd,由此表明砼綜合養(yǎng)護(hù)及降溫效果較好,有力地保證了砼的施工質(zhì)量。底板砼澆筑完一個(gè)月后,經(jīng)省質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計(jì)院、業(yè)主及監(jiān)理共同檢查,沒有發(fā)現(xiàn)任何裂縫。 

  

11、結(jié)束語

    鑒于本工程基礎(chǔ)底板大體積砼施工取得成功,結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),談幾點(diǎn)體會(huì):

    11.1該工程基礎(chǔ)底板砼澆筑施工方案經(jīng)專家審批論證是可行的,其實(shí)踐效果令人滿意。該技術(shù)的運(yùn)用為同類工程施工積累了經(jīng)驗(yàn),提供了參考,為企業(yè)帶來了較佳的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

    11.2砼工藝參數(shù)的選擇及砼配合比經(jīng)優(yōu)化后的最終確定,是確保大體積砼各項(xiàng)性能指標(biāo)滿足設(shè)計(jì)規(guī)范的先決條件。

    11.3冷卻水循環(huán)和計(jì)算機(jī)自動(dòng)測(cè)溫等溫控技術(shù)的綜合運(yùn)用,能充分指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)砼養(yǎng)護(hù)工作的進(jìn)行,保證了大體積砼不會(huì)因內(nèi)外溫差過大而出現(xiàn)因溫度應(yīng)力所引起的有害裂縫,從而保證了工程質(zhì)量。

    11.4盡可能減少水泥用量或采用低熱水泥,以及摻人粉煤灰等,減少砼的絕熱溫升,降低砼內(nèi)部最高溫度。另外,降低砼的入模溫度和澆筑溫度也可降低砼中心最高溫度,推遲溫峰的出現(xiàn)。

    11.5采用泵送工藝輸送砼時(shí),泵送過程中提高砼的可泵性十分重要。須合理選擇泵送壓力、泵管直徑,泵管布置應(yīng)合理。

    11.6底板面積大,設(shè)計(jì)采用后澆帶分隔,并在3m厚底板中間配置φ22溫度筋,防止了收縮,膨脹引起的結(jié)構(gòu)變形,確保了基礎(chǔ)底板不出現(xiàn)任何有害裂縫。

(本文來源:陜西省土木建筑學(xué)會(huì)  文徑網(wǎng)絡(luò):文徑 尹維維 編輯  劉真 審核)

 
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